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发布时间:2023-01-18 15:01:38 来源:宇测五金网

连铝工服公司综合施策提升磨粉料产能

【铝道】工服公司宝川磨粉料从衡阳3月份开始试生产,日产量为30吨左右,无法达到设计产能。公司技术人制动员深入现场跟班生产,查找分析原因,制定改善措施,通过破碎设备升级改造、优化生产组 织方式、创新激励制度多措并举,磨粉日产量逐步提升到80吨左右。

设备消缺、升级改造

针对加料效率低、人工加料连续性差、系统各环节加工效率不匹配等一系列问题,工服公司研究决定变人工加料为机械加料的方式,主要对破碎环节进行改造,在加料口安装入料溜槽,由铲车将原料加入溜槽,经人工挑拣分离杂物后将原料推入破碎料口,消除了人力受限的因素熔炉,同时对鄂破肘板尺寸进行调整,严格控制破碎后的料粒尺寸,使进入磨粉机内的料粒均匀,不仅减小了磨粉机的振动及磨损,还提高了磨粉效率。另外加强了对磨粉设备的日常检修维护力度,安排维修人员每天集中对系统全线进行检查维护,一方面完成对上一班次留下的设备问题的处理,另一方面在检查维护过程中及时发现处理潜在的问题,做到了积极主动自主预防维护,保证了设备的连续、稳定运行,*大限度地消除了设备故障对生产的影响,通过跟踪,设备完好率达到了100%。

通过破碎和磨粉12、基于Windows操作系统的TESTSTAR专业版计算机控制软件 1套环节的匹配,提高了整机的综合加工效率,日产量由30吨左右初步提高到了50吨。

优化生产组 织方式

生产组 织由两班倒每天上班,疲劳作战,优化调整为三班两倒,每班8小时工作制,劳逸结合;操作人员也由原来每班8人调整为6人(含装载机司机1人),新的生产组 织方式既*大限度地提高了劳动效率,也减少了人员配置,节约了人工成本。

创新绩效激励制度

为调动员工生产积极性,该公司创新绩效激励制度,制定下发了《磨粉料达产改革实施方案》,规定人员绩效工资与月产量实际完成比例挂钩兑现,完成指标得绩效工资基数;另外给每班每月补贴减人超时费3000元,由班组内部自行考核发放。这完善强迫性标准体系样 减人不减绩效 的做法,得到了员工的点绵阳赞。

通过综合施策,该公司磨粉料日产量由30吨提升到50吨,再经过优化,*终提升到80吨每日,月产量由初期每月不足1500吨提升到了5月份的2300吨,6月份已达到2400吨。

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